一、基本情況
(1)事故裝置:九江石化合成氨裝置。
(2)事故前裝置運行情況:裝置運行情況良好。
(3)事故發生時間:2009年5月21日。
二、事故經過及處理過程
(一)事故現象描述及分析
本儀表為德國ABB公司的A02000 URAS14紅外分析儀,采樣預處理取樣凈化合成氣, 正壓引流至分析儀測量。儀表自2009年5月21日13時起顯示數值一直偏高,與實際工藝狀況明顯不符。
(二)處理過程
(1)從主板信號中查找溫度信號,用萬用表測量測溫熱阻,檢查分析儀是否恒溫在55℃,同時檢查分析儀狀態菜單,查看顯示溫度是否與此對應。
(2)檢查光源,目測光源是否有紅色的紅外光發出,同時檢查光源前的調制切光片,看是否均勻轉動,有無碰壁和摩擦現象。
(3)拆下氣室,看氣室兩面CAF2玻璃上是否污染,同時檢查玻璃內的氣室內壁鍍金層是否有腐蝕現象,如有,用酒精或丙酮溶液浸泡,如不起作用,用2%稀HCl溶液小心浸泡。
(4)調出分析儀內的OPT檢測信號菜單,查看OPT值是否正常(在某一定值范圍內上下波動,而不是大幅度跳動)。
(5)將擋光片裝好上緊后,觀察擋光片周圍是否可看見紅外光,如可看見,說明擋光片有漏光,須重新安裝或更換。
(6)檢查主板信息菜單內的各參數是否波動和正常,否則為主板通信故障,造成假指示。
(7)由于上述各現象檢查過程通常較為繁瑣,且耗時較長,通常出現指示不準現象,應先通標準氣體校驗,如校驗正常且儀表*錯誤提示,則為儀表自身零漂現象,屬正常,通氣校正后即可投用。
(三)事故性質 儀表設備事故。
三、事故原因分析
(1)溫控不正常,造成紅外模塊不恒溫。
(2)光源故障,造成紅外光發光不正常。
(3)氣室污染,造成氣室兩邊氣體吸光率不平衡。
(4)檢測器故障,造成檢測電壓失常。
(5)檢測器后的擋光片是杏漏光,造成檢測失衡。
(6)分析儀CPM主板模塊故障,造成假指示。
四、防范措施
(一)經驗教訓
應該規范每次標定后儀表內部參數變化的記錄,建立針對此類儀表的數據記錄本,便于查閱并分析檢測器的工作狀況。
(二)防范措施
元器件的老化一般都有個過程,因此通過定期標定,記錄每次標定后儀表內部的參數狀況,與儀表最佳工作狀態時的參數進行比對,從而提前預知檢測器的老化程度,及時更換。